集中處理站優化節能降耗論文

時間:2022-11-02 10:09:09

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集中處理站優化節能降耗論文

1集中處理站概述

集中處理站始建于1997年11月,其工作主要是油井產出的油氣水三相混合物,經單井管線混輸至集中處理站,進行氣液分離,分離后得到的液相再進一步進行油水分離,脫水后的原油再進行穩定處理,得到合格的凈化原油,再進行輸送。從油水混合物中脫出的含油污水及泥砂等,通過站內的污水處理系統進行處理,使之達到油田地層回注或環境保護要求的質量標準。由于該站建站時間長,再用工藝技術比較落后和設備陳舊老化,使各種能耗指標增加,影響到油田生產成本和經濟效益。只有采取新工藝、低能耗設備技術,才能實現節能降耗的目的。

2集中處理站的能耗

集中處理站能耗主要體現為電能和熱能的消耗,以及清罐污油的拉運費用,泵機組運行消耗電能,如果油流的能量不足,必須應用泵機組升高壓力,如果原油乳化液的乳化程度過高,油流黏度過高,需要采用加熱設備進行升溫處理,依靠升高溫度而降低黏度,為油田集輸創造便利的條件。

3集中處理站節能技術措施

為減少電能和燃料的消耗,以及清罐污油的拉運費用,降低生產成本,集中處理站通過對工藝、設備的優化改造和能耗高的設備替換,來實現節能降耗和節約生產成本。3.1優化工藝停用塔底泵,實現節能降耗。油田混合原油經處理合格后,進入原油穩定塔內進行閃蒸,閃蒸后穩定的原油,依靠2臺塔底提升泵(37kW)將油轉入凈化原油儲罐進行原油外交。穩定塔正常液位在16m~18m,高于凈化油罐高度5m以上,通過采取優化原穩塔工藝參數,停用兩臺塔底泵(37kW),可以通過PID自動控制閥控制穩定塔液位,使穩定后的凈化原油自流進入凈化油罐,達到節能降耗的目的。每年可節約電量消耗32萬kW•h,電費22萬元,同時可節省大量的設備配件消耗。3.2使用節能加熱設備,節約燃料。優選節能加熱爐,可以節約燃料的消耗,達到預期的加熱效果。加熱爐是油田集輸系統必用的設備,有效地節約燃料的消耗,能夠降低生產成本,提高生產效益。集中處理站原油加熱設備,采用的是2座5000kW/h管式加熱爐,投產于2001年,運行了15a,時間長,設備老化,維修頻繁。加熱爐平均運行效率在70.4%,與加熱爐效率限定值87%相差16.6%,熱負荷平均為36%,最低熱負荷只有30%,單爐耗氣量為2904m3/d,熱效率低,能耗高,運行時耗氣量大。2016年10月投用2臺2000kW分體式相變加熱爐,更換2000kW相變爐該負荷在55%~75%,相比以前5000kW/h的管式加熱爐30%的負荷,相變爐負荷更為經濟,耗氣量為2315m3/d,每天節約燃氣589m3,油處理耗氣由2.18m3/t降到1.65m3/t,全年減少耗氣量2×105m3,可創經濟效益30萬元。3.3應用變頻調速技術。變頻調速技術措施的應用,可以節約電動機的能耗。集中處理站運行的機泵全部安裝了變頻器,在工作運行中可以直接改變電動機的輸入頻率,使電機的轉速發生改變,根據輸入的信號,變頻器可隨時調節泵的轉速來改變泵的外輸量,維持壓力和液位值在設定的范圍內,能夠保證泵在最佳的工況區域運行,避免無效損耗,節約電能可達15%~30%。3.4充分利用端點的能量。利用端點加熱提高進罐溫度,將外圍站來油溫度控制在32~33℃,降低原油黏度,使原油和水得到更好的分離。如來液溫度低,站上加熱所需的能耗也要相應增加。同時要做好外圍站來液量的均衡輸送,避免來液量忽高忽低,使進站原油不需要加熱和泵頻率頻繁的調正,節約了電能和熱能,降低了生產成本。3.5污泥的節能處理技術。對含油污水處理時,通過各種先進的技術措施,去除含油污水中的油,將其回收起來,作為產量的一部分。去除其中的機械雜質,使懸浮顆粒的含量達到注水標準。處理合格的采出水回注到油層中,實現水驅的開發效果。而含油污水處理后的污泥,通過排泥設備使其進入廢液池,通過離心分離的方式,進行泥水分離,分離出的水回收,污泥進行?;幚怼ξ鬯尢幚?,采用新工藝輸送,減少了車輛的拉運量,縮短了清罐的時間,節約了人工清罐的費用和車輛的拉運費用,使污水和污泥處理達到最佳的清污效果。

4結束語

通過對集中處理站工藝、設備的優化,節約生產成本,對油田集輸過程中的含油污水處理,進行污水回收,通過水質處理,合格的污水作為油田注水的水源進行再利用。對于各個生產環節的污泥污水通過離心處理和轉輸,減少了車輛拉運的費用,節約了生產成本,實現了油田公司提出的提質增效,節能降耗的目的。

作者:王平 夏方平 呂新林 陳國棟 單位:新疆油田公司石西油田作業區

參考文獻

[1]林福賀.油氣集輸系統能耗和節能研究進展[J].當代化工,2016,45(8):1970-1973.