鐵路隧道下穿高速公路施工技術探究
時間:2022-10-21 09:07:18
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摘要:根據新奧法理論,隧道支護體系分為3個部分,即圍巖、初期支護、二次襯砌,各分部起到的具體作用各不相同。文章以下坂隧道下穿沈海高速公路淺埋段的設計支護參數為基礎,結合施工過程實踐經驗,探討分析了支護體系各部分作用,從而為后續類似工程的設計、施工提供借鑒。
關鍵詞:下穿淺埋段;支護體系;圍巖;初期支護;二次襯砌
1工程概況
1.1概況。下坂隧道位于福建省寧德市蕉城區漳灣鎮下坂村附近。設置為單線隧道,建筑長度2149m,隧道長度2144m,在SDK388+375~SDK388+413段下穿沈海復線高速公路共38m,交叉點高速公路設計樁號為DK10+273.442,道路寬度33.5m,隧道拱頂距離路面垂直距離約15m。交叉段采用地表注漿加固處理,作業平臺采用C30鋼筋混凝土厚60cm,頂面在高速公路路面以下77cm處。隧道通過為剝蝕丘陵區,地形呈波狀起伏,地勢平緩~較陡峭,自然坡度約為10~45°,相對高差最大約為30~100m,植被發育,局部極發育,多辟果樹、灌木、蕨類、高禾雜草等,交通不便。隧址區出露的地層巖性主要為第四系殘坡積土層(Qel+dl)、碎石土(Qel+dl)、燕山早期第二次侵入(ηrb5(2)3)中粗粒二長花崗巖。1.2下穿高速公路段情況簡述。隧道距在建沈海高速2*40米分離式橋橋臺距離29.8米。施工工法為三臺階臨時仰拱法,隧道洞身采用Ⅴc復合型襯砌,全段超前支護采用φ89mm長管棚,環向間距40cm;初期支護為單層噴射混凝土,厚25cm,采用I18工字鋼架加強支護,鋼架間距60cm/榀;二次襯砌采用C35鋼筋混凝土,厚度50cm。沈海高速計劃2016年10月1日通車,需確保通車前完成下穿段二次襯砌,時間緊、任務重。隧道下穿沈海高速公路的位置關系見圖1、圖2。另外,與其他隧道下穿高速公路實例不同的是,本隧道是與在建高速公路交叉,為確保施工過程順利進行,在下穿高速公路40m范圍內采用地表注漿,橫向加固范圍為隧道中線兩側各15m,豎向加固范圍為深入基巖弱風化層以下1m。采取φ42小導管進行注漿,間距1.0m×1.0m。注漿加固前,先于高速公路路面下開挖工作平臺,并施作60cm厚C30鋼筋混凝土板作為止漿盤。圖3為隧道與高速公路路面及地表注漿的關系立面圖。洞身開挖上部分為全風化花崗巖,中間部分為強風化花崗巖,下部為中風化花崗巖。隧道掘進至下穿段前應提前完成地表注漿,確保淺埋段洞頂圍巖的穩定。
2施工風險分析
隧道下穿高速公路處埋深較淺,隧道結構頂至高速公路路面的距離僅有15m,且地質條件較差,該處為第四系殘坡積粉質黏土及二長花崗巖,全風化,節理裂隙發育。而且根據施工時間要求,下穿在建高速公路時,重型施工車輛會產生不均勻荷載。另外,隧道下穿高速公路段平行既有溫福鐵路只有90m,爆破作業需采用微震控制爆破技術,爆破振動速度不得超過5cm/s,施工進度慢,隧道施工時不確定因素多,因此施工風險極大。
3參數的擬定
3.1影響因素。本隧道在SDK388+375~+413處下穿沈海高速公路,隧道距在建沈海高速2*40米分離式橋橋臺距離29.8米,且平行既有溫福鐵路下坂隧道,施工環境極為復雜。隧道爆破施工考慮到既有溫福鐵路下坂隧道已通車,且既有鐵路年代久遠、距離又近,屬于臨近既有線施工。根據《爆破安全規程》(GB6722-2011),為避免爆破施工對既有溫福鐵路下坂隧道結構及行車造成影響,以及沈海高速路面施工的影響,必須執行“短進尺、弱爆破、強支護、襯砌緊跟”的施工原則,加強超前支護及初期支護,其中弱爆破是指采用微振控制爆破。3.2設計參數。下坂隧道SDK388+375~SDK388+413段主要設計參數如表1。下穿沈海復線高速公路,長度38米。該段為Ⅴc復合型襯砌。全段超前支護采用φ89mm長管棚,環向間距40cm。初期支護采用25cm厚C25噴射混凝土,使用I18工字鋼架加強支護,鋼架每榀間距為60cm。二次襯砌采用50cm厚C35鋼筋混凝土。
4支護體系受力分析
4.1施工概述。根據支護體系不同作用,施工順序安排為:高速公路路基基層地表注漿→高速公路路面下設置60cm厚的鋼筋砼板進行加強→長管棚施工→洞身開挖→施工初支→拆除臨時仰拱→二次襯砌。初期支護在實際施工過程中存在一些不可控的情況,例如,由于二襯砌臺車或材料沒有及時施工到位,導致二次襯砌澆注滯后;由于春節放假、勞資矛盾、村民阻工導致工地停工等,實際施工過程中,初期支護在一些情況下需要長時間承擔所有荷載。4.2支護體系的作用分析。4.2.1圍巖加強分析。(1)設計地質為丘坡表層為第四系殘坡積Qel+dl粉質黏土,黃褐色,硬塑,厚約2~6m;下面為花崗巖,黃褐色~灰褐色,淺肉紅色,全~弱風化,其中全風化揭示層厚13~35m不等,局部球狀風化顯著,弱風化巖體巖質堅硬,地下水較發育,主要為賦存于全~弱風化花崗巖中孔隙潛水,基巖裂隙水。根據設計及地質預報結果顯示,該段圍巖較破碎,穩定性差。為確保下穿時隧道上方圍巖的穩定,采用地表注漿,并施做30m×40m(橫向×縱向)60cm厚鋼筋砼板進行加強。(2)通過實踐證明,圍巖作為支護體系的客觀存在部分,是可以通過人工干預改變的,能夠使得地表車載附加力由原先的局部荷載轉變為均勻荷載,有效改善隧道受力環境,降低安全風險,如圖4。4.2.2隧道支護分析。(1)隧道超前長管棚支護a.超前長管棚支護對于地質條件較差、淺埋偏壓、地表附加荷載段施工,工藝技術成熟可靠,且技術經濟性能非常好。b.隧道超前長管棚作用包括四個方面:第一,在隧道內部形成圍繞隧洞輪廓的殼狀結構,稱之為梁拱效應;第二,施工管棚后會進行注漿作業,漿液能夠改善軟弱圍巖的力學性能,提高隧道圍巖的承受能力;第三,管棚的孔槽能夠吸收爆破造成的沖擊波及氣體,緩解爆破作業對圍巖造成的破壞;第四,大管棚的支護剛度較大,因此如果發生塌方時,管棚能夠對塌渣起到緩沖支撐作用。c.隧道原設計采用10mφ89管棚,環向間距40cm,每環長度6m,且環與環之間的搭接不能小于3m。為充分發揮上述第一、第四項作用,經設計變更為φ108洞身長管棚,鋼管長度45m橫跨整個38m下穿高速公路段。變更后增加洞內管棚洞室,調整管棚外插角,并調整了注漿量,一次性完成管棚施工,節約了施工時間。管棚超前支護作用也發揮的更加充分,施工掘進過程也更加安全。(2)初期支護初期支護是隧道進洞后的一道最關鍵的工序,初期支護對隧道的后期施工作業安全質量起到決定性的作用,也是決定隧道施工進度快慢的關鍵因素。在施工過程中,初期支護的工序往往都占有較大的時間比重,從而有效的提高掘進的工作效率,提高隧道整體施工進度。a.下坂隧道SDK388+375~SDK388+413段襯砌為Ⅴc復合型襯砌類型,初期支護為單層噴射混凝土,厚25cm,采用I18工字鋼架加強支護,鋼架間距60cm/榀。臨時仰拱采用I18工字鋼進行支護,噴射混凝土厚度為18cm。支護斷面如圖5所示。根據洞內以及地表監控量測沉降數據分析,進入下穿段初期沉降速率較大,為確保掘進安全,φ50鎖腳鋼管由原設計每處2根,增加為每處4根(雙排鎖腳),鋼管長度及直徑不變。鎖腳鋼管增加后量測數據,特別是拱頂沉降速率顯著變緩,并趨于穩定,累計沉降值明顯減小。b.根據工程設計及實踐得出以下幾點結論:第一,原設計支護參數及施工工法是可行的,為充分發揮各支護體系作用,對超前支護、鎖腳鋼管進行了調整。調整后更能使用于工程實例中的全風化淺埋下穿段,是成功的。第二,從實踐中監控量測數據分析,設計無系統錨桿是可行的,增加了鎖腳鋼管,初期支護的結構變形在允許范圍內。實踐證明用鋼架+噴射混凝土+鋼筋網+鎖腳鋼管+縱向連接筋組成的初期支護結構是合理可行的。第三,隧道在全風化層掘進鎖腳鋼管受力較大,鎖腳鋼管+鋼架受力效果明顯。(3)二襯襯砌二次襯砌作為安全儲備。在施工過程中未承擔來自圍巖的壓力,也未承擔來自高速公路路面的動荷載。而確定二次襯砌的荷載分擔量,可以假定年長日久初期支護失效或變相增加部分荷載,那么二次襯砌的設計應不小于100%的外荷載。所以設計采用50cm厚C35鋼筋混凝土,是安全可靠的。
5結束語
鐵路下穿高速公路的工程實例較多,但像下坂隧道這種公路未開通,地表周圍有結構物的情況較少,根據現場施工情況來看,高速公路的地表沉降控制較好,洞內未出現塌方、掉塊;微振控制爆破時不影響高速路面施工,且臨近既有線隧道內爆破振動速度控制在5cm/s以內。目前高速公路已開通兩年,未出現地表沉降、開裂等,說明變更設計后的施工方案及設計參數是成功的。體會及經驗歸納如下:(1)新奧法施工理論中,把隧道支護體系分為圍巖、初期支護、二次襯砌三部分,是合理的,也符合各部分受力結構、受力體系的安全計算需要。(2)圍巖作為第一道防衛支護體系,應根據地質情況,進行加強,把松散的圍巖通過注漿,固結形成整體結構,可起到支撐荷載的作用。(3)初期支護作為進洞后最重要的一道工序,應根據不同的圍巖地質特性進行調整,以便更有效的與圍巖形成整體防衛體系。
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作者:朱胥仁 單位:中鐵五局集團第一工程有限責任公司
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