機械加工生產廢水處理零排放研究

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機械加工生產廢水處理零排放研究

1廢水水質與水量

該廢水水質特點為:水質波動較大,含油濃度高,可生化性較差,含有大量磷酸鹽和表面活性劑等。要求處理后的廢水進行回用,主要用于沖廁、綠化及清洗地面。設計出水水質達到國家《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)標準,同時滿足零排放要求。設計進、出水水質指標見表1。

2工藝流程

由于廢水為弱酸性廢水,且其中含有大量石油類以及高濃度的COD和TP,可生化性差,所以采用隔油+混凝沉淀+二級氣浮+A/O生化+MBR+MVR法對該廢水進行處理。企業生產廢水量約為8m3/d,預處理系統設計流量0.8m3/h,每天運行10h;生化系統設計流量0.5m3/h,每天24h循環連續運行。工藝流程如圖1所示。由圖1可見,車間廢水首先進入隔油池,該單元設有帶式除油機,去除廢水表面的浮油后廢水進入調節池進行水質水量調節。調節池內廢水由提升泵提升,進入pH調整槽,向其中投加NaOH將廢水pH值調節至強10~11,同時向廢水內投加CaCl2,實質同廢水內的磷發生反應,形成磷酸鈣顆粒物,繼而進入混凝絮凝槽,通過投加適量的絮凝劑PAC、助凝劑PAM藥劑,使微小固體顆粒形成大粒徑絮體后進入沉淀池泥水分離。底部污泥排入污泥濃縮池,上清液自流進入一級氣浮池。通過投加適量的PAC、PAM與廢水發生反應后,使水中的乳化油及部分可絮凝污染物形成較大顆粒絮狀物,同時由于氣浮設備產生微小氣泡吸附于絮狀物表面,使水內絮狀物浮出水面,由刮渣板收集排出。清液自流進入中間水池1繼而進入二級氣浮進一步除油除濁處理。經過二級氣浮后的廢水,向其中投加H2SO4,調節廢水pH值至7~8后,打入AO生化池,利用微生物作用,降解廢水內的有機物及氨氮,繼而利用MBR膜過濾,濾除廢水內污泥、細菌等物質,達到泥水分離效果。膜池內污泥定期排放至污泥濃縮池。由于企業廢水量較小,為了深度凈化及降低廢水電導率,MBR出水直接采用MVR蒸發器。MVR設備,引入蒸汽壓縮機或壓縮風機,通過回收利用二次蒸汽給廢水加熱,以達到蒸發的效果。MVR設備同其它蒸發器相比,具有節能環保、自動化程度高,運行穩定的特點[7-8]。MVR出水排入回用水槽再由回用水泵打入用水點回用,產生濃縮液委外處理。沉淀池污泥、氣浮浮渣、生化系統產生的剩余污泥混合進入污泥濃縮池進行濃縮后,經過疊螺脫水機進行脫水后委外處理。

3主要設施設計參數

(1)隔油池:1座,地下RC結構,設計尺寸:2000mm×1000mm×2500mm,有效水深2.0m。池內設有格柵板及隔板,以達到濾除大顆粒物質及隔油的目的。配套設備:帶式除油機1臺,除油量250L/h。撇除的浮油收集后委外處理。(2)調節池:1座,地下RC結構,設計尺寸:3000mm×4000mm×3000mm,有效容積:30m3。配套設備:1)提升泵2臺,1用1備,流量1m3/h,揚程7m,功率0.37kW;2)浮球液位計1套,通過液位控制提升泵,高位啟動,低位停止,超高位報警。(3)pH調整槽:1座,碳鋼+環氧防腐結構,設計尺寸:500mm×500mm×1700mm,有效容積0.275m3,HRT為20min。配套設備:1)反應攪拌機1臺,轉速100r/min,功率0.37kW;2)pH計:1套,檢測范圍:0~14;3)NaOH加藥系統1套。(4)除磷反應槽:2座,碳鋼+環氧防腐結構,設計尺寸:500mm×500mm×1700mm,有效容積0.275m3,HRT為20min。配套設備:1)反應攪拌機2臺,轉速100r/min,功率0.37kW;2)CaCl2加藥系統一套。(5)混凝沉淀槽:碳鋼+環氧防腐結構,設計尺寸:1)混凝槽1座,設計尺寸:500mm×500mm×1700mm,有效容積0.275m3,HRT為20min;2)絮凝槽1座,設計尺寸:500mm×500mm×1700mm,有效容積0.275m3,HRT為20min;3)斜管沉淀池1座,設計尺寸:1500mm×2700mm×2500mm,表面負荷:0.27m3/(m2•h)。配套設備:1)混凝攪拌機1臺,轉速100r/min,功率0.37kW;2)PAC加藥系統一套;3)絮凝攪拌機1臺,轉速40r/min,功率0.37kW;4)PAM加藥系統一套;5)斜管填料:φ50型,數量:4m2。(6)一級氣浮:1套,碳鋼+環氧防腐結構,處理量1m3/h。(包括氣浮機本體,刮渣機,循環泵、混凝絮凝槽、配套加藥系統等)。(7)中間水池1∶1座,地下RC結構,設計尺寸:3000mm×2000mm×3000mm,有效容積:15m3。配套設備:1)提升泵2臺(1用1備),流量1m3/h,揚程7m,功率0.37kW;2)浮球液位計1套,通過液位控制提升泵,高位啟動,低位停止,超高位報警。(8)二級氣浮:1套,碳鋼+環氧防腐結構,處理量1m3/h。(包括氣浮機本體,刮渣機,循環泵、混凝絮凝槽、pH回調槽、pH計、配套加藥系統等)。(9)A/O生化池:1座,碳鋼+環氧防腐結構,設計尺寸:A池:設計尺寸:1500mm×1500mm×3000mm,有效容積5.6m3,HRT為11h;配套設備:潛水攪拌機1套;O池,設計尺寸:4000mm×1500mm×3000mm,有效容積:15m3,HRT為30h,配套設備:1)微孔曝氣系統:1套;2)鼓風機:2臺(1用1備),風量0.9m3/min,風壓29.4KPa,功率;1.1kW;3)污泥回流泵:2臺(1用1備),流量10m3/h,揚程10m,功率0.75kW;4)MBR膜,數量50m2×2,材質PVDF,膜通量10L/m2;5)抽吸泵:2臺(1用1備),流量:1m3/h,揚程10m,功率0.37kW。(10)清水池:1座,碳鋼+環氧防腐結構,設計尺寸:4000mm×1500mm×3000mm,有效容積:15m3,HRT為30h。配套設備:1)MVR進水泵:2臺(1用1備),流量1m3/h,揚程10m,功率0.37kW;2)浮球液位計1套,通過液位控制提升泵,高位啟動,低位停止,超高位報警。(11)污泥池:1座,地下RC結構,設計尺寸:2000mm×3000mm×3000mm,有效容積15m3。配套設備:1)污泥氣動泵:2臺(1用1倍),流量132L/min;2)浮球液位計1套,通過液位控制污泥泵電磁閥,高位啟動,低位停止;3)疊螺污泥脫水機:1套,型號DL201,材質SUS304,處理量15~20kg/h,功率0.55kW,配套陽離子加藥系統1套。(12)MVR蒸發器:1套,處理量0.5m3/h,材質SUS316,蒸汽壓縮機形式:羅茨式蒸汽壓縮機,運行功率:68.55kW。配套設備:1)主體設備:1套,含濃縮器、主換熱器、氣液分離罐、母液罐、冷凝液罐、真空汽水分離器、晶漿罐等;2)預熱及冷卻設備,1套,含冷凝液預熱器、蒸汽預熱器、不凝氣預熱器、冷凝器、蒸汽發生器等;3)泵及壓縮機設備,1套,含循環泵、出料泵、母液泵、排污泵、冷凝液泵、壓縮機等。

4控制要點與調試

4.1控制要點。機械加工廢水的有機物濃度較高,且含有礦物油、懸浮物和氮磷等污染物。通過混凝沉淀和氣浮處理可大大降低廢水COD、TP、礦物油及SS等污染物,因此物化預處理的效果會對后續生化及MVR系統造成很大的影響。對于物化預處理主要是pH及加藥量的控制。預處理后的廢水進入生物系統可將COD降低到150mg/L左右,繼而廢水進入蒸發器蒸發處理,出水可穩定達標回用。4.2生化系統。采用接種馴化的方式培養活性污泥,能大大縮短培菌時間,有利于整個生化系統的快速啟動[9]。系統接種污泥來自某市工業區污水處理廠消化池內污泥,接種污泥含水率98%左右,接種污泥量10t。投加污泥后,悶曝2~4d,使得污泥恢復活性開始進廢水。起初控制進水COD500mg/L;開啟好氧池(O池)曝氣系統,控制O池DO在2~4mg/L,逐步提高進水流量和進水濃度,其間,為了提高廢水的生化性,利于污泥生長,在生化池中投加適量葡萄糖營養劑。同時,根據水質水量情況調節污泥回流量,并定期排放剩余污泥。調試期約為30d。4.2MVR系統。MVR主要有2個主要流程:(1)物料流程:原料液罐→進料泵→冷凝液預熱器→不凝氣預熱器→蒸汽預熱器→FC強制循環段→濃縮分離器;(2)二次蒸汽流程:二次蒸汽→蒸汽壓縮機→主換熱器→冷凝液罐→冷凝液預熱器??刂七M水條件:SS:200mg/L、COD:400mg/L、石油類:24mg/L、氯離子:300mg/L、F離子:12mg/L、鉛:1mg/L、鎳:5mg/L、電導率:6.00×10-6。運行時,控制系統內在-0.08MPa,壓縮后蒸汽壓力不低于105kPa;壓縮蒸汽溫度與壓縮前蒸汽溫差不低于16℃,且壓縮蒸汽溫度不低于101℃。運行中,由于廢水含COD較高,隨著蒸發進度進行,有機物富集,勢必影響蒸發系統,故需要定期排放濃縮液,定排的周期以不影響蒸發器的蒸發量而定。

5運行效果

經過調試運行后,滿負荷運行2個月,連續監測各項水質指標平均值如表2所示。由表2可見,該工藝對于處理機械加工廢水效果良好、出水水質穩定,出水可以達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)。同時,由數據看出,要想系統穩定運行,必須嚴格控制調節池內廢水水質,從而減少廢水水質、水量等負荷對生化運行系統的沖擊。

6經濟分析

整個項目投資240萬元,主要耗能設備為MVR蒸發器,其動力消耗及運行成本預算見表3及表4,其余系統運行費用(包括電費、藥劑費)合計112元/d。綜上,整個系統運行費用(包括電費、藥劑費)合計1296.8元/d,折合噸水運行費用為162.1元/m3。水站每年回用中水:8t/d×300d=2400t,節約自來水成本2400t×6元=14400元。

7結論

(1)根據機加工廢水的特點及處理要求,選用隔油+混凝沉淀+二級氣浮+A/O生化+MBR+MVR的組合工藝,取得了良好的處理效果,系統運行穩定,最終出水水質優于《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)標準,可以滿足廠區沖廁、綠化及清洗地面的水質要求。(2)運行實踐結果表明,該項目回用率為100%,既大量減少污染排放,又能節約水資源,可以取得良好的經濟效益、社會效應和環境效益,節能減排效果十分明顯。(3)項目總投資240萬元,整個系統運行費用合計1296.8元/d,折合噸水運行費用為162.1元/m3。每年回用廢水2400t,節約自來水成本2400t×6元=14400元。

參考文獻

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作者:劉興 單位:栗田工業(蘇州)水處理有限公司